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精准把控“三料” 精细化管控制造成本

发布时间:2020/12/4 14:11:53 浏览次数:


航天瑞奇电缆公司生产铠装工段降本增效纪实.jpg

在新冠肺炎疫情对市场环境的巨大冲击下,航天瑞奇电缆公司职业经理人团队积极谋划思路,为进一步提高公司创新管理能力,切实规范生产运行机制,有效解决管理薄弱环节,达到开源节流、降本增效的目的,实现公司利益最大化。公司成立成本工程领导小组,于6月开始持续在生产与技术系统开展降本增效专项活动。生产四车间铠装工段快速响应公司号召,在工段长吴凌龙的带领下,工段19名职工充分发挥工作能动性、创造性,集思广益,详细分析各个工序的成本管控点。以点及面,延伸到哪些工序可能存在材料浪费、哪些操作流程可以尝试优化等等。实际生产过程中,确定了在原料使用、废料回收、回料利用上下功夫,通过反复操作验证,较好地实现了成本和效益的最佳平衡。

优化消耗实际定额  提高原材料利用率

在材料耗用精准把控方面,铠装工段设计《材料核算表》,详细统计各机台每班产品规格、结构尺寸、生产数量,接、领、交料数据,对比工艺耗用标准和实际耗用情况,每天详细分析,通过多个周期的数据比对总结规律,将对比结果反馈至技术研发中心,协同优化材料消耗实际定额,使考核数据更实际更精准。例如针对钢带铠装机生产使用的钢带,以前总会留有3-5米余料无法使用,短距离连续接头又会造成产品质量隐患。该工段改变传统操作方法,主动增加内头余料,将“3-5米”增加至“5-8米”,再拼接使用,钢带使用率大大增加了,有效解决钢带内头“留长弃短”问题,一方面保证了带材全额消耗,另一方面提高了产品的工艺质量。

制定日控制计划  降低废料产生率

在废料精准把控方面,针对机台废料设计《每日物料表》。统计各机台每班产生废料重量及所占比例,分析废料异常情况,找出原因并拟定控制办法。结合本周废料占比,拟定下周降幅比例,以达到废料定量可控的目的。例如通过填充物料“N±1”,有效提高填充物料的使用率,针对填充物料易剩余、难保存的特点,铠装工段将20余种填充材料进行结构数据分析,得出相邻两个规格的填

充在不影响成缆圆整度的前提下可以插入使用,即“N±1”。有效避免了因长期堆积,造成物料变形情况的发生,降低了废料产生率。同时,定期组织机组操作人员进行技能培训和对设备进行日常维护、保养工作。制定各机台详细日、周、月计划,特别是关键工序,严格标准化生产,量化产能目标和材料配比,将浪费降到最低。

应用统计数据对比  提高回料利用率

在回料精准把控方面,铠装工段针对需剥皮称重的回料设计《回料单》。将剥皮后的铜、铝、绝缘层、铠装层、护套层等分类回收,精准统计每日回料重量。对异常回料进行原因分析,总结经验用于实践,形成数据统筹闭环管理模式。例如在6kV-35kV中压线芯生产时,所使用的头尾车牵引导体,每年此项投入铜材3吨左右,且无法形成产值。通过剥皮收集铜、铝导体,将所需使用导体规格、使用次数、长度米数、回收时间等多项数据进行统计,及时筛选出长度200米以上,外观质量良好的导体,循环投入使用,截止到目前,经剥皮回收的11种牵引线芯,共计1521公斤(3400米)铜导体,可循环使用6个月以上,减少成本再投入5万余元。

多角度、全方位提高回料利用率,各类原辅材料节约可达5万元/月。钢带拼接,铜带尾头处理,解决废料超标问题,废料率由去年同期的2.4%降至目前0.8%,减少材料投入1万元/月;中压头尾车剥皮再利用,解决铜材回料超标问题;导体绞制由每月一次延长至每半年一次,节约铜材消耗3/年;改变导体结构,解决材料实耗问题,导体由“圆紧”到“异形”的结构转型,后续材料消耗同比每公里减少2.7%,与绩效奖惩挂钩,激励员工落实成本控制目标,提高全员降本增效意识。

技术技能创新  提高生产效率

铠装工段负责调试生产的煤矿用橡套电缆,矿物柔性绝缘电缆,克服了无相关技术指导、无可参考的工艺文件等诸多难题,圆满完成了此类产品在公司的零突破。在生产实际中,从产品配套工艺,设备改善等各个方面持续改进,先后解决“机组水气平衡”、“机身循环用水”等多项问题,不断优化护套层加工技术,提高生产效率。工段5人自发学习接头压焊技能,弥补自身技能短板,实现了技能创新,工艺创新的重大突破。例如在进行“矿物绝缘防火电缆”的产品制造时,每生产一种规格类型的产品,都需更换一套工装模具,调试过程中铜带异常消耗高达70公斤,换模耗时也长达90多分钟。针对这一问题,工段对机台所使用模具和模座的结构尺寸,进行测量记录,归纳分类,提出“模具互通,共用模座的”设想。对相邻型号模具的尺寸进行加工,使之可以在同一模座上使用。截止目前,累计改造模具28件,模座6副,节约生产成本投入10万余元,节省生产过程中每班换模时间70分钟左右,极大的提高了生产效率和成本投入。同时发起“接带焊接两端给予压力的应用”。解决了施焊时母材铜带对接两端融化过快,容易导致焊接缺陷的问题。铜带裁边量也由原来的5MM,降低至2MM,每班所产生的铜材废边可节约50公斤左右。工段长吴凌龙告诉笔者,公司降本增效活动开展以来,工段成员已提出“小改小革”“小妙招”“合理化建议”等10余项,并在实践中持续改进和完善。

总经理周勇华说:“公司在实施降本增效,推进成本控制工作中,重点是想方设法在材料精准管控上挖掘降耗潜力,同时在合理降低人工、水、电、气成本等方面齐抓共管,严格把关生产各道工序,将成本控制工作思路由口头经验化向数据标准化转变,通过数据管控生产全过程,最终达到系统精细化的目的,逐步完成生产管控模式转型升级,实现公司效益最大化。”

(吴凌龙  张小慧)

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