近日,西电光电缆电力线缆车间成功生产出35kV 95mm2 单盘2km大长度阻燃填充条,极大的提高了原有成缆工序生产效率,并在国家重点项目中使用,质量安全可靠。
“中压三芯电缆成缆填充物问题”一直是萦绕在电力线缆车间干部职工心中的一块“心病”,生产时需要频繁停车,换条接条,不仅影响生产效率,而且增加了工人的劳动强度。2022年,针对这一难题,电力线缆车间负责人带头成立了“专项攻关小组”,就填充条模具设计、大长度生产工艺、生产线改造等问题多次召开专题会议,细分攻关难点,逐项深入研讨。
经过数十次的挤出模具设计、挤出压力及形状测算评估、生产线冷却方式改进,一遍又一遍对不同阻燃等级废塑料粉碎料混合比例、不同发泡剂及其份数进行试验摸索,在全体项目组共同努力下,最终确定了混合及发泡配方,实现了填充条内部发泡,达到了降低填充条重量的目的。试验阶段性成果,给项目组成员带来了极大的信心,在大长度连续生产研究阶段,经过近四个月的摸索和多次工艺试验及测试,2022年8月,电力线缆车间终于成功生产出35kV 95mm2单盘2km大长度阻燃填充条,产品性能指标满足各项需求。
截止目前,共计7.5km的新型无卤阻燃填充条,已应用于35kV电力电缆中,填充条换盘停机次数大幅度减少,每班次节约工时约200min,生产效率提升约50%,人员劳动强度大大降低,为保护该工艺技术,项目组已将涉及的有关技术已同步申报国家专利,确保在企业高质量发展的新征程中释放出更大能量。